刮片机维修报告
2013-04-01
维护车间于2011年3月9号下午5点40左右接到刮片机故障通知,并且迅速组织人员对刮片机进行了检查(南侧刮片机)。
故障状态:
维修人员抵达现场后,要求启动刮片机进行检查。刮片机启动后低速、中速、高速均出现剧烈跳动现象,刮片机南侧轴瓦跳动幅度较大,并且在启动时有铜粉末从滑动轴承的瓦片缝隙飞出。
故障判断:
1、滚筒下部由沉积的顺酐堵满,将滚筒顶起,增加了摩擦力,导致滚筒摩擦力不均匀,导致跳动。
2、滑动轴承瓦片压盖松动,导致轴承间隙过大产生跳动。
3、减速机安装不到位或地脚螺丝松动产生跳动。
4、轴承干磨损坏。
拆卸检查:
1、维修人员将刮板固定器和刮板拆除,对滚筒下部空腔进行检查。发现下部空腔沉积物较少,不会对刮片机的正常运行产生影响。
2、维修人员检查轴承压盖,发现螺丝紧固完好,轴瓦边缘贴合紧密,没有松动迹象。
3、检查减速机地脚螺丝状态,地脚螺丝紧固完好,无松动迹象。
4、在维修人员确认轴承压盖螺丝紧固后将压盖与上轴瓦拆除。拆除后发现轴瓦内侧磨损严重,整片轴瓦的受力方向约2/3全部明显磨损。滚筒主轴在其瓦片安放范围内均有环形磨损,用手触摸时有明显的锯齿感,主轴耐磨层遭到破坏,并且在环形磨损处可以看到黄色粘连物,经过分析,此黄色物质是铜,从此特征分析,应该是烧瓦所致。在主轴上,与下瓦片固定销相应的位置有两条深1MM宽8MM的环形凹槽。轴瓦与主轴之间的间隙为前端2.6MM后端2.3MM总间隙4.9MM。根据资料显示,轴瓦与主轴的磨损间隙不能超过主轴的9/1000,刮片机的主轴是250MM,经过计算磨损间隙不能超过2.5MM。此时间隙已接近5MM,超过允许范围2倍。
从上面拆除检查的状态分析:刮片机的跳动与滑动轴承的磨损有关,轴承磨损与润滑不足导致烧瓦有直接关系。
维修:
由于车间没有相应的新轴瓦对其进行更换,于是维护车间将前期(两年前)更换下的旧瓦片取出,清洗,挑选后进行安装。
拆除旧瓦片:
刮片机滚筒与其主轴的总重量约3T,滚筒满水情况下总重量约6T,此时由于刮片机是从生产状态转至维修状态,滚筒内的冷却水只能放出一半,所以此时滚筒整体约5T。考虑到滚筒较重,如果要将南侧主轴顶起,主轴会有一定的倾斜角度,较重的自重会对主轴造成较大的压力。再者如果北侧轴瓦固定死,在顶南侧主轴时就会出现非常大的拉扯应力,加上滚筒自重很容易就会将主轴损坏。于是维修人员先将北侧的轴瓦压盖拆除,然后将南侧主轴缓慢顶起,并且取出下瓦片,下瓦片取出较困难,耗时较长。取出下瓦片后发现固定销损坏,无法使用。
此时已经3月10日凌晨1点,考虑到需要加工固定销,以及夜间光线不好维修困难,于是将工作放到白天。
3月10号九点维修人员再次对刮片机进行维修。
维修人员先对主轴磨损处进行了打磨,将其锯齿状的磨损打磨至较光滑,下侧轴瓦固定销加工好后将下轴瓦按要求安装到位,确定固定销锁死后将上瓦盖安装到位。
在安装期间维修人员对北侧轴瓦进行了检查,经过检查,北侧轴瓦完好,可以使用。并且在安装结束后将其进行了找正作业。
测试启动:
在安装结束后维修人员要求启动试机,启动后震动消除,但是电流较高。经过分析,认为电流过大是主轴上的环形磨损与轴瓦产生较大摩擦造成的,虽然维修人员对主轴进行了打磨,但是无法将其打磨至非常光滑的光洁面。主轴不光滑就会造成摩擦力增大,电流升高的情况。
经过讨论,决定让刮片机空载运行几小时,让主轴与轴瓦进行契合研磨,并且用较大量的润滑脂将契合研磨出的杂质替换出来。
3月11日,刮片机电流正常,契合研磨结束,在安装好刮板后南侧刮片机投入生产。
故障分析:
由于刮片机加油口的设计缺陷,导致操作人员无法掌握润滑脂注入的数量。当加油口堵塞或加入不通畅的时候就会产生加油到位的假象,导致轴瓦内润滑油不足,使主轴与轴瓦温度上升,干磨,Z终将轴瓦与主轴烧坏,瓦片和主轴烧坏后继续运转就会将瓦片磨薄,间隙增大,当间隙增大至一定程度后,就会产生跳动,运行不平稳的情况。
经过维修,维护车间已经将刮片机的加油口进行了技术改造,消除了设计缺陷。